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從耗能污染大戶到節能環保先鋒

時間:2008-04-17

  2008年4月16日  新華網

  新華網重慶4月16日電(記者徐旭忠、姚潤豐)近幾年,長江流域最大肥料基地——位于三峽庫區腹地的中國中化集團重慶涪陵化工有限公司(以下簡稱“涪陵化工”),強化節能減排,積極推進資源綜合利用,大力發展循環經濟,走出了一條科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少的新型工業化道路,實現了經濟效益和環保效益的“雙贏”。

強化節能減排 實現污水“零排放”

  對涪陵化工這樣一個規模大、用水量大,且處于三峽庫區的化工企業來說,工業廢水排放一直備受環保部門和社會所關注。過去,企業共有7個排污口,工業廢水直排長江,企業因此一度被列入環保部門的污染“黑名單”。

  隨著三峽工程建設,三峽庫區環境保護壓力增大,企業也意識到廢水直排是一種資源浪費。于是,涪陵化工開始對工業廢水實施“源頭抓起、過程控制、公級利用和循環復用”等舉措,對各生產裝置實施用水指標管理,從源頭上控制工業廢水產生量。同時各生產裝置設廢水地下收集槽和終端收集池,對生產廢水進行分級利用,實現生產過程的“零排放”。

  與此同時,涪陵化工積極推進清潔生產,力求減少廢水排放。如在硫鐵礦制硫酸過程中采用清潔生產工藝,用稀酸封閉循環工藝改造原有硫酸生產水洗凈化工藝,產生稀硫酸用于磷復肥生產,每年可減少廢水排放314萬噸。對合成氨采用稀氨水逐級提濃和串級冷卻循環復用技術,實施合成氨污水及循環水綜合治理,盡可能減少新鮮水的使用量,每年可減少廢水排放380萬噸。

  水是化工企業用量最大的資源。涪陵化工總工程師盛勇介紹,過去,企業從長江抽1噸水,生產線上“走”一圈只用掉200多公斤,其余的水作為工業廢水直排長江。而今,1噸水在生產過程中經過技術處理,反復利用,而且從每年循環使用的廢水中回收價值500多萬元的磷硫資源。上世紀80年代以前,每生產一噸硫酸要耗水120噸,而現在只需2.8噸。去年,涪陵化工內部工業廢水重復利用率達到95.7%。盛勇說,目前公司的生產規模比原建廠時擴大幾十倍,但取水裝置還是原建廠時修建的,用水量也沒有增加。

資源綜合利用:廢棄物成了“香餑餑”

  涪陵化工總經理王川接受記者采訪時表示,為切實將節能減排落到實處,公司積極推進資源綜合利用,加快推動企業從傳統的“資源-產品-廢棄物-污染物排放”單向流動為基本特征的線性發展模式,逐漸向“資源-產品-再生資源-產品”為特征的循環經濟發展模式轉變,將環境保護、資源節約和企業生產緊密結合,推動企業可持續發展。

  磷銨生產過程中產生的磷石膏一直是磷復肥企業頭疼的問題。為實現磷石膏變廢為寶,涪陵化工于2006年啟動了“磷石膏綜合利用一期工程”,相繼投入3000萬元建成了年產20萬噸的水泥緩凝劑生產裝置和年產10萬噸的石膏粉生產裝置,每年可綜合利用磷石膏40萬噸。二期工程建成后,企業每年可以消耗磷石膏120萬噸,節約天然石膏資源100萬噸。

  余熱綜合利用是涪陵化工節能的又一妙招。走進涪陵化工廠區,最引人注目的是一套高聳的熱電聯產裝置。盛勇說,化肥企業在硫酸生產過程中要產生大量的熱,為了不讓這些熱能白白流失,公司在興建硫酸生產裝置時,就充分考慮到余熱的綜合利用。2006年9月,公司余熱發電生產裝置并網發電。2007年,余熱發電量達到6001萬度,可節約支出1800萬元。

  除發電外,公司磷銨廠、復合肥廠等生產裝置的供熱全部由煤改為余熱代替,主要產品單位能耗大幅度下降。上世紀90年代初,涪陵化工生產1噸磷酸一銨耗能300公斤標煤,去年生產1噸磷酸一銨耗能只需33公斤標煤。

  從利用余熱發電到廢水多級循環復用,再到廢渣的綜合利用,近4年來,涪陵化工先后投入8000多萬元資金發展循環經濟,精心編織的循環經濟網絡不僅為企業帶來了良好的經濟效益,更為涪陵化工的可持續發展增添了“綠色”內涵。

持之以恒 打造“綠色工廠”

  “節能減排直接關系到國民經濟快速平穩可持續發展,也是中央企業提高競爭力、實現又好又快發展的必然要求。”中化集團總裁劉德樹接受記者采訪時說,中化集團將進一步加大投入,依靠管理和技術創新,提高資源和能源的利用效率,在實現企業可持續發展的同時,充分展現中央企業的環保新理念和社會價值觀。

  涪陵化工是中化集團控股的中化化肥控股有限公司的下屬企業。面對國家實施節能減排、科學發展的大環境,王川提出,在中化集團的統一部署下,涪陵化工將繼續以創建資源節約型企業為主題,以減量化、再循環、再利用為主線,以節能減排為重心,走可持續發展的新型工業化之路,打造“綠色工廠”。

  涪陵化工下一步目標是:萬元產值綜合能耗降低20%,萬元產值污染物排放總量在達標的基礎上再降10%,磷石膏綜合利用率達到100%。

  據了解,涪陵化工正引進國外先進熱回收系統,對硫磺制硫酸裝置的熱回收系統進行技術改造。該項目建成后,硫磺制硫酸裝置的總能量回收率將從70%提高到93%,每年可發電2.4億度,節約標煤10萬噸,減少溫室氣體二氧化碳排放量22萬噸。

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